从选粉机投入使用实现拉丝油可二次循环利用,最大限度节约成本、保护环境;到自主发明报废单丝回绞盘,将废铜回收率提高一倍以上;再到研究改进拉丝配模工具,做到2.0以下小线拉丝一次高品质拉成;固达电缆集团车间主任胡峰祥以兢兢业业、恪尽职守的工作态度充分展示了什么是固达工匠精神。
劳动模范 匠心如初
自1999年从事电缆行业以来,胡峰祥二十四年的线缆职业生涯中,始终坚持干中学、学中干的原则,深入一线,真抓实干,凭借过硬的专业技术,迎难而上的工作原则,卓越不凡的工作成绩,短短7年间,胡峰祥从车间铜线拉丝工人成为了维护车间安全高效生产的管理者,并被贵州省总工会评为第二届贵州省“最美劳动者”。
望闻问切 解难纾困
2016年初入固达时,作为车间普通拉丝工人,胡峰祥紧盯每一道生产工序,学习研究设备各个环节,以最快效率掌握设备运行情况,并针对性研究出维护设备的“处方”。“刚到固达时,我是一名主机手,主要负责掌控设备的运行情况,记忆深刻的一次是其中一台设备刚开机生产没多久,我观察到拉丝油颜色很黑,逐渐变干,无法进行循环生产,根据我以往的从业经验,更换一次拉丝油需要花费十几万元,对环境也会产生一定影响。在这种情况下,我在最快时间内提出了修改管道的可行建议,有效优化了生产环境。任职工段长后,更是第一时间向上级领导提报,通过采用选粉机对油和粉进行分离,实现油可循环使用,不仅提高了生产效率,节约了成本,还通过了相关部门检测,实现对环境产生的污染指数为零。”
授人以渔 守岗担责
2019年任职E、F车间主任后,为进一步提高生产效率和质量,胡峰祥深知责任重如泰山,始终走在前列,深入钻研线缆专业知识,任职初期全面参与辐照项目建设,从项目资料收集整理,辐照设备操作人才培训以及辐照设备的应急处理等,每一个细节事必躬亲;对待车间员工,以“同进步、共发展”的价值观念,倾囊相授,至今已为公司培养了10名以上主机手,为企业发展夯实了一线人才基础,为生产固达高品质线缆产品提供了有力的人才保障。
胡峰祥正使用废铜回收盘进行回收
针对人工手动回收废铜耗时费力问题,胡峰祥亦是义不容辞,主动请缨,第一时间自主研究发明了由“线盘盖板”“快速卸线装置”“卸线分体线盘主体”三个部分组成的废铜回收盘,采取活动盘代替人工回收,解决人工回收效率低问题,将回收效率提高十倍以上,最大限度节省了人力、物力。
线盘翻盖设计图
快速卸线装置设计图
卸线分体线盘主体设计图
效率是企业发展的助推器,提高产品质量,加快生产效率是企业抢抓市场的重要一环;面对拉丝配模工序生产效率低,产品品质不达标,费时费工费力等问题,为找准“病症”,揪出主要矛盾,胡峰祥全身心投入车间一线,研究设备运行状态、生产结构等,最终通过优化改进设备生产工艺,将原来需“四台铝小拉、两道工序、18到19个模具”减少至只需”一台铝大拉、一道工序、13个模具“即可完成生产,不仅节约了人力、物力,产品产量、品质及生产效率也得到显著提升。
“日常工作中,优化完善生产程序和效率是日积月累的提升过程,而铜拉丝作为线缆生产的第一环,必须保证每日拉丝产量能够满足企业生产需求。”在保证拉丝生产供应量问题上,胡峰祥每天坚持下班前例行检查。“前些年,有段时间检查时发现,晚上9点左右设备的铜线就没有了,又只有一台铜大拉生产设备,生产效率远低于现在的3台,为了不耽误进度,我基本都是加班到凌晨,第二天一早第一件事就是到车间查看生产进度。”
作为从业二十多年的老师傅,胡峰祥仍始终如一,常年驻扎在车间,频繁穿梭于各生产设备之间,专研其中属性特质,对车间铜、铝拉丝各环节和工艺如数家珍般脱口而出,对生产中效率低下、费时费力等问题,更是主动请缨,第一时间寻找解决办法,俨然一位劳模榜样。
“故不积跬步无以至千里,不积小流无以成江河。”二十年如一日的学贵有恒、平凡坚守 ,二十年如一日的精益求精、稳扎稳打,胡峰祥以真抓实干、钻坚研思的硬功夫在平凡岗位树立标杆榜样,用智慧和汗水诠释什么是当之无愧的最美劳动模范。